回顾之前的维修过程,由于不了解DoD系统的结构和原理,在拆检凸轮轴上部液压挺柱,确认可以继续使用后,就按照常规处理办法,将液压挺柱用机油浸泡后就直接安装了,并未注意液压挺柱的安装方向。
于是拆解发动机,重点检查液压挺柱的安装情况,1缸和5缸排气门的液压挺柱确实装反了,而其他的4个液压挺柱的安装是正确的(由于并不了解其结构和原理,是否安装正确具有随机性)。查看DoD液压挺柱的外观(图8),发现DoD液压挺柱两侧均有油孔,一侧是液压间隙调节器的进油孔,另一侧是停缸控制油孔。DoD液压挺柱装反后,停缸控制油孔通向了液压间隙调节器的油道。当发动机刚起动时,机油压力还未建立,此时1缸和5缸可以正常工作。而在 4s~5s后,机油压力建立,机油通过液压间隙调节器的油道直接进入1缸和5缸排气门的液压挺柱上的停缸控制油孔使1缸和5缸的排气门停正工作。但是,由于此时并不是处于停缸工作状态,所以1缸和5缸的进气门与喷油器还是正常工作的,但1缸和5缸工作后的废气无法通过排气门排出,当进气门正常打开时,高温高压的废气就从进气门反喷,造成了有规律的连续回火故障。
故障排除:将1缸和5缸排气门的液压挺柱正确安装后,装复发动机试车,一切正常,故障彻底排除。
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