4.9TL-360型起重机变幅液压故障诊断
某日产多田野TL-360型起重机,在一次吊臂起升作业时,在发出异常声响后吊臂突然下落。此后,吊臂空载时虽能少量地起升,但随即就回落了。初步判断,故障可能发生在变幅液压回路中。
由图40知,变幅缸6, 7由手动换向阀控制;双联齿轮泵2a既向变幅缸供油,又向伸缩缸供油;双联齿轮泵2b则向支腿油路供油。泵2a的最大工作压力由溢流阀限定,其调定压力为17. 5 MPa。平衡阀安装在液压缸的底部,起锁紧和防止超速下降的作用,其控制油路设有可变节流阀,如果吊臂下降不稳,可调节该阀的节流开度。
发动机运转正常,可断定故障是由变幅液压回路有问题引起的。
根据变幅液压回路的原理并结合故障现象分析,可能是一次突发性的故障,也可能是因压力不足而造成的。
吊臂空载时虽能有少量的起升,但却马上回落,说明吊臂已处在不能抬起来的状态。
据此,可首先排除平衡阀有故障的可能。
因油箱的油量正常,因此可推出故障原因在系统内部。
可能原因有4种:一是双联齿轮泵磨损造成泄漏严重,或泵的吸油管路吸入了空气;二是溢流阀8失效,造成压力上不来;三是变幅液压缸6、7漏油;四是手动换向阀磨损严重。
齿轮泵2a既向变幅缸供油,又向伸缩缸供油,伸缩回路和变幅回路的最大压力均由溢流阀8限定。操作伸缩操纵阀实现吊臂伸缩作业时工作正常,这样排除了第一、第二两种可能故障原因。
手动换向阀磨损是属于磨损性故障,相对于液压缸来说,其故障的频率要小得多,为此,应首先检查液压缸。
将变幅缸6、7上腔的油管在接头处拆开,放掉余油,然后进行吊臂起升作业。此时有大量的液压油自上腔油管接头处流出,从而证明故障是由液压缸泄漏而造成的。
在拆检变幅缸6、7时,发现活塞上的O形密封圈及活塞杆密封圈皆正常;接着检查缸体的圆度、圆柱度,结果其中一个液压缸缸体下端的圆度误差达3mm,圆柱度误差最大值达6mm。于是,可判定作业过程中有可能产生了液压冲击,造成安全阀开启滞后、压力瞬时上升过快,加上变幅缸缸体上原有的缺陷(因整机年久失修而造成严重变形),导致其密封失效。
为验证上述结论,从另一台同型号工作正常的起重机上拆下一变幅缸,装上试机,故障消失。
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