我厂维修人员对于之前更换的旧阀体更没有信心了,因此建议对方修理厂更换一块全新阀体(保险公司已经索赔)。可是更换全新阀体后故障依然存在,难道真是我们更换的变速器壳体存在问题?没有办法,只好让对方再次将变速器拆下来发到我厂。
我厂维修人员再次解体变速器,重点针对输出带轮轴的油路进行仔细检查。因为油路从阀体输出,先经过变速器壳体的部分油路,然后才到输出带轮轴内的压力缸当中。经过仔细检查对比,并利用压力测试机对整个油路进行密封测试,结果没有发现油路任何异常情况。
此时维修陷入僵局,阀体是全新的,壳体、压力传感器都没有问题,难道是变速器控制单元的问题?因为有故障码,所以肯定跟匹配自适应无关。在这种情况下,也只能将变速器重新装配起来装车后再说。因为毕竟在检查中没有发现问题,因此试车的结果肯定还是一样。但我们必须要对动态数据进行分析,而且一定在没有记录故障码之前,就把相关的数据记录下来并分析。
维修到此地步,不能再盲目更换任何部件了,万般无奈之下,笔者只能通过远程指导方式来确定故障到底来自哪里。因为必须在故障码出现之前,重点观察输出带轮轴压力信息的变化,这可以通过与输入带轮轴(主动)压力信息的比较来判定。所以对方在试车时连接故障诊断仪检测动态数据,笔者通过视频观察动态数据的变化,希望从中找到非正常数据。最终查看到,输入带轮轴压力和输出带轮轴压力之间的差值有些大,如图4所示,主动带轮压力就是输入带轮轴压力,被动带轮压力就是故障码中的输出带轮轴压力。等到故障码出现时,数据则被冻结了。
通过数据信息对比发现,输出带轮轴压力明显低于输入带轮轴压力(正常情况应相差不大),是真实压力存在问题,还是压力传感器反馈的压力存在问题?该车是新车,机械或是液压方面其实都不必考虑了,而且变速器阀体已经换了全新的,如果真实的压力确实出现问题,则钢带和带轮就会因打滑而磨损。该车并没有任何打滑的迹象,所以真实压力应该正常。这样一来,怀疑的对象只有压力传感器和变速器控制单元了。
虽然是事故车辆,但变速器控制单元并不容易被撞坏,而且更换控制单元的风险更大一些,于是笔者决定先检测压力传感器。将2个压力传感器拆下来,查阅资料发现,传感器其实就是一个带线圈的电阻(压力开关)。因此只要有传感器的标准信息,我们可以通过测量结果来判断传感器到底是否存在问题。通过测量很快就发现问题所在:一个压力传感器阻值为10.02Ω,在正常范围(图5),而另一个压力传感器的阻值则为97.00Ω,完全不在规定范围(图6)。
故障排除:更换2个全新的压力传感器后故障彻底排除。
回顾总结:该案例纯粹是因小失大,本来是保守维修,通过更换旧件来降低维修成本,没想到不但没有省钱,反而还造成费时费力,用户还因为返修产生很大的抱怨。不过通过该案例也给我们留下很多思考,比如说第一次维修后(更换壳体和阀体后)装车试车,出现P2798故障码时,大家就应该去测量压力传感器的电阻值,免得后面又更换全新阀体,又再次分解变速器。另外值得怀疑的是,对方那家修理厂的技术人员是否在检修过程调换过2个压力传感器。如果调换过的话,前后的故障现象应该是不一样的。因为业内有一种现象,就是非专修厂接修的车辆,转到专修厂维修后,如果还存在故障的话,他们就认为变速器没有修好与他们无关,往往不愿意配合专修厂的检测要求。而专修厂的维修人员如果无法到现场检测试车的话,很难获得真实的信息。就这辆车来说,如果对方的维修人员调换压力传感器之后试车,应该会出现不同的故障现象。我们获得这样的信息后,就会立即确认压力传感器的问题,故障也就能早些解决了。
相关资料:2016年奇瑞瑞虎3X维修电路图上一页 [1] [2]