修理厂已经更换了好几个传感器了,我只能另辟蹊径去解决了。采购了几只9013NPN型三极管,250Ω的电阻,搭建了图6的反向电路。实物如图5所示。
下面介绍一个电子学上的常规反向电路,分析一下其工作原理,也是发电机调节器工作的基本原理。
CKP内部搭铁连接时,T1管导通,1点电压拉低,T2管截止,2处电压为5V,发动机控制模块的采样电压为5V; CKP内部搭铁断开时,T1管截止,1点电压拉高,T2导通,2点电压拉低,采样点的电压也下降。
将该反向电路接入本车的CKP信号电路上,断开原车信号线,A点和传感器端连接,B段连接到控制模块端,利用CKP信号控制反向器的输出,产生和原来相位相反的信号。这样就可以得到正确的点火触发点。顺理成章的点火提一前角也就正常了。
装车,一次成功,交车,告诉他们有两个原因,日前无法确定到底是控制模块还是传感器问题,让他们回去找初始状态相反的传感器。
问题来了,定性分析整个诊断思路没有任何问题,包括解决方法。但是在具体定量分析点火提前角的时一候出现了问题。
开始分析促发信号是靶轮c点从传感器刚出来时产生的,而且通过实验也证明了,我的判断是正确的。
但是仔细分析C点到D点之间的角度,6个齿90°,在上止点前180°,接收到触发信号扣除正常的75°,大约上止点前105度,和我正时枪的角度倒是差不多,但是和我推导的50°不一致。
百思不得其解,困扰好几天,是同事原来看的正时枪的数据错误了吗?还是我的分析错误了。不甘心,又跑到客户家里,再检查了一下点火止时,在使用正时枪时,终于发现了端倪。在正时枪的感应夹正夹和反夹时的结果不同。正夹时的数据(发动杠阵专速,提前角)正好是反夹时的双倍。
到这儿,我已经完全明白了,开始在看点火正时时没有去关注正时枪上显示的转速,想当然的就认为了,正时枪上显示的数据除以二,就是点火提前角。其实不然,第一次看到的数据就是真实的点火提前角数据。最后反而做了画蛇添足的分析,走了弯路。
到这儿,一个完整的故障分析,排除及原理,已经完全剖析结束。最后一个疑问,到底点火提前角多少度,发动机才较好启动。为什么该车提前角这么大,拔去空气流量传感器,倒是勉强可以启动了。学校实验室没有这个条件,没有办法做实验去验证。
追加补充一点,为什么该车拔下空气流量传感器,车就可以发动。拔去空气流量传感器,系统按照固定的默认的浓度和点火提前角进行点火和喷油,正好点火提前角的大小,还勉强可以运转。插土后提前角过大,点火时的能量反而阻碍了活塞的上升。至于发动机放炮,是因为在点火冲程没有很好的点火,在排气时又点了一次火,所以就产生了放炮的症状。
一个故障就这么一波二折地解决了,甚是欣慰。我们修车的过程就是这么一个从现象到本质,抽丝剥茧的过程真正的研究下去,确实其乐无穷。
相关资料:2013年华晨中华骏捷维修手册