随着车辆的养护越来越被车主所重视,燃油系统的深化养护已经成为车辆养护中的重要项目。发动机的燃料燃烧时难免会形成胶质物、焦油以及油泥沉积物,从而堵塞喷油器、气门和节气门,并且影响到发动机控制系统的正常运转,尤其是对于存在燃烧不良问题的发动机,这种情况更加突出(图1)。长期存在这样的问题,会导致发动机出现起动困难、怠速不稳、迟滞、失火以及震颤等问题。下面我们通过一不真实的维修案例进一步说明。
一辆2006年产宝马760Li轿车,搭载N73型V12发动机,行驶里程18万km。用户反映该车怠速抖动。
维修人员首先进行试车,车辆行驶正常。但停车后,在发动机怠速运转时明显感到车身存在不规律的抖动现象。用手感觉排气管出口处的气流,感到排气气流温度很高,异常。检测发动机控制单元,无故障码。
观察发动机怠速运转时的数据,发现第2气缸列的所有气缸都有不同程度的运转不平稳现象。该数值越高,表明发动机的运转越不平稳。反之,则表明发动机运转平稳。查看混合气状态数据,2个气缸列的混合气状态都十分理想,而且喷油修正量也很小。这说明发动机的怠速抖动并非混合气燃烧不良所致。与用户沟通还得知,在此之前该车为解决这一故障已经更换过喷油器、高压油泵、点火线圈和发动机控制单元等零件。由此可见,当前无需再对发动机的混合气控制方面有太多的怀疑。
在混合气燃烧充分的前提下,发动机的怠速抖动应与其输出扭矩的控制状态有关。出于这种考虑,观察发动机的进气量。这时发现第2气缸列的进气量仅为第1气缸列的一半。这样一来,第2气缸列的输出扭矩显然是偏低的。并且由于输出扭矩偏低,使其不仅不能充分克服曲轴的阻力扭矩,还会成为第1气缸列的额外负担。
再查看发动机的负荷率,果然第1气缸列的负荷率是第2气缸列的近2倍。这与上述关于第1气缸列负荷增大的推测相符。同时从这一组数据中还可以看出,第2气缸列的进气门升程已经变成了最大值,这意味着该气缸列进入了跛行模式。从进气门的最小升程调校值已经接近1 mm可以看出,造成这种现象的原因是由于进气门及燃烧室的积炭过多。另外,从进气管压差可以看出,第1气缸列存在着进气管压差偏低的问题,说明该气缸列的三元催化器存在堵塞现象。
综合上述数据分析的结果,可以得出2个结论:一是该车发动机的2个气缸列都存在进气门及燃烧室积炭过多的问题;