来源:汽车维修与保养 作者:佚名 2023-10-17 10:33:56
如果电源电压故障,则电动机5无法提供制动力支持。如果已促动制动踏板,则会移动导向活塞7,从而直接将力施加到总泵上,导向活塞7自由移动到芯轴内的纵向凹槽中。
自动驾驶操作下的制动干预,由电控车辆稳定行驶系统(ESP)控制单元以电子方式传送至制动装置控制单元。控制系统将信号传送至电动机5,其通过纯齿轮变速器4移动芯轴3,直至达到所需制动压力。在进行自动制动干预时,间隙B闭合。如果在间隙B闭合后,芯轴3仍移动,则制动踏板也会移动,驾驶员可通过促动制动踏板随时进行人工制动。
当驾驶员踩下制动踏板时,踏板行程传感器会计算驾驶员的制动请求。ESP系统向驱动电机请求与踏板行程相一致的制动扭矩,并使车辆减速。由驾驶员脚部切换至制动系统的液压容积,暂时保存在ESP的低压蓄能器内,这意味着车轮制动不产生制动扭矩。如果驱动电机不能利用回收方式满足制动请求,低压蓄压器中的可用容积将转移至车轮制动器,且车辆会通过传统制动进行减速。
结合ESP车身电子稳定系统,Booster能提供自动驾驶所需的制动系统冗余。如果两套系统中的一个失灵,另一个则可以让自动驾驶车辆安全地减速并制动,而无需驾驶员进行干预。
当车载电源存在负载运行的情况下,iBooster2.0会自动切换成节能模式工作,以防止对车载电源造成损坏,也能够满足车辆其他用电设备的用电需求。
如果iBooster2.0发生故障,ESP会及时接管制动系统并提供制动助力(主动增压)。在车载电源存在负载运行或者iBooster2.0发生故障的情况下,制动系统均可在200N踏板力作用下,对车辆提供0.4g的减速度。
当车载电源失效,即电机无法工作时,驾驶员可以通过无制动助力(纯液压模式)对四个车轮采取紧急制动,使其停止行驶。需要注意的是:当搭载真空助力器的车辆助力器失效时,也是采用同样的方式(无制动助力)使其紧急制动。
查看车籍卡,故障车为后驱车型,也不具备L3级高度自动化行驶(代码200)功能,ESP控制单元代码为N30/31通过N73/3→N30/3→N68这条FlaxRay线路进行通信;而机电制动助器N30/9(也叫制动装置控制单元),则通过N73/3→N51/8→N30/9这条Flax Ray线路进行通信(图15)。
反复尝试进入制动装置控制单元N30/9,但是始终无法进入。在 ESP控制单元N30/3中查看供电实际值,发现电磁阀的供电电压为0(图16),不正常;4个车轮的轮速传感器L6的实际值都为“NOTOK”,也不正常,原地不动时,该值应该都是0(km/h)。
根据系统的工作原理、故障码和实际值分析,导致该车故障的可能原因有:N30/3供电或搭铁故障;N30/3硬件故障;N30/3软件故障;N30/9硬件故障;N30/9通信故障;N30/9供电或搭铁故障。
按照XENTRY诊断仪诊断软件中对ESP控制单元N30/3中当前状态故障码P060791的引导测试,需要对N30/9和N30/3进行软件更新。按照当前状态故障码0002197的引导测试,需要检查制动装置控制单元N30/9内的故障码。由于诊断仪无法与N30/9建立通信,于是先尝试对ESP控制单元N30/3进行软件升级,结果有新软件,并成功升级。
对ESP控制单元N30/3软件升级成功后,该车故障现象立刻消失,试车,车辆可以正常行驶。再次进行快速测试,制动装置控制单元N30/9}恢复通信。尝试对其进行软件升级,结果有新软件,并成功升级。
为了避免故障再次发生,对该车又进行了下述检查和模拟测试:
1.检查N30/3和N30/9的搭铁点安装力矩,未发现异常;检查接触面未发现有明显雾漆现象;检查N30/3和N30/9插头未发现有松动或者腐蚀现象。
2.进行故障模拟测试。将N30/3的搭铁点去掉后测试发现,车辆无法进入Ready位、无法挂挡行驶,且仪表台上出现与初始故障现象相似的各种报警,但快速测试时发现N30/9可以正常通信,这一点与初始情况不同。
3.将N30/9的搭铁点去掉后测试发现,车辆可以进入Ready位、可以挂挡行驶,但N30/3中出现大量与N30/9存在通信故障的故障码,与初始情况不一致。