根据标准波形图看凸轮轴信号第一个波谷与曲轴信号第一个波谷(红线处)同步出现,而实测凸轮轴信号第一个波谷(红线处)早于曲轴信号第一个波谷(蓝线处)大约三个齿或迟后九个齿,分析产生如此现象只有一种可能,就是凸轮轴信号发生器和曲轴信号发生器不同步。检查凸轮轴正常,曲轴信号齿也正常,但在怠速时运转不平衡,有摆动,并且在该部位听到有“哒哒”异响。因此,确定为飞轮安装不正确引起的故障。拆下变速器检查飞轮,发现飞轮安装错位,并且其中有一处已经破裂,因此产生异响和故障。更换飞轮,对好计号按标准扭矩正确安装,装车试用,故障灯熄灭,起动正常,加速良好,无异响,故障彻底解除。
为什么会出现飞轮安装不正确呢?经与车主了解,此车在做事故时更换过发动机油底壳,拆装过变速器和飞轮,应该是在安装时不注意,没有对好记号就紧固,从而导致飞轮破裂和信号故障。但又为什么当时交车没有把故障表现出来?从发动机控制的基本原理上可以解释。其实,车主反映在交车时已经有起动时间长的故障征兆,也检查过但无疾而终,最后就不了了之。因为发动机电脑在对点火正时的计算时一时识别不出此故障,只能按照存储的点火图谱进行工作,因计算的延误导致起动时间长,但不能直接诊断出故障,长时间工作后,通过慢慢对比计算,才诊断出故障,为避免引起发动机损坏,起动失效保护模式,从而引起加速不良故障。
维修总结:在整个故障诊断维修过程中,刚开始在车辆事故维修时就表现出质检制度不完善,流程不清晰,操作不规范等,出现了问题也不彻底解决,得过且过。我们在诊断中又出现工具故障,不能彻底解决问题,从而浪费时间,走了弯路。通过本次会诊,反映了我们车间的人员技术,质量管控和工具管理不完善和疏忽。因此,我们首先增加对员工的技术培训,规范操作,同时要严格执行三检制度及维修过程检验制度,杜绝车辆带病出厂。经常检查各种工具,保证功能完善及数量齐全,做到有备无患。只有这样才能提高工作效率,保证质量,让客户满意和放心。